淺談會寶嶺鐵礦系統(tǒng)節(jié)電措施及效果
發(fā)布時間:2018-07-02 來源: 短文摘抄 點擊:
一、2017年系統(tǒng)節(jié)電成果
2017年會寶嶺鐵礦總購入電量為12196.8萬度,總電費為7883.48萬元,平均單價為0.6464元/千瓦時,年均功率因數(shù)達0.96,鐵精粉產(chǎn)量為105.77萬噸。
。ㄒ唬⒛甓葒嶈F精粉電耗對比:
2017年比2016年噸鐵精粉電耗降低17.49度/噸,降幅13.17%。
。ǘ⒛甓入娰M單價對比:
上半年平均電費單價為0.67元/度,下半年電費單價為0.625元/度。
二、2017年節(jié)電措施開展情況
(一)、研究政策導向,利用國家利好政策,降低電費成本。
1、嚴把峰谷平用電管理,避峰填谷節(jié)電降耗提效(表1)
為充分利用尖、峰、平、谷四個電價區(qū)間,結合鐵礦生產(chǎn)系統(tǒng)特點,合理進行生產(chǎn)組織,嚴格按照避峰填谷運行時鐘表開啟主系統(tǒng)機電設備。高峰段控制目標:30.5%以下,低谷段控制目標:35.6%以上。
系統(tǒng)避峰填谷措施:
(1)主系統(tǒng)避峰檢修:每日利用高峰段8:30-11:30,對提升系統(tǒng)、供礦系統(tǒng)進行集中檢修;充填和磨礦系統(tǒng)連續(xù)運行,無法實現(xiàn)避峰。
(2)主排水系統(tǒng)避峰:完成-430m一環(huán)水倉擴容2500m3,確保排水緩沖能力達到7.5小時,且一年內(nèi)三次清挖了水倉,保證了主排水泵實現(xiàn)了每天8小時的避峰排水,每年節(jié)省電費45.2萬元。。
。3)提升系統(tǒng)避峰:4月底將主井地面廢石倉改造成礦石倉,增加礦倉緩沖容量1200噸,將主井提升緩沖能力由2.5個小時提升到4個小時。經(jīng)過改造后,主井系統(tǒng)在滿足日提礦16000噸的條件下,可根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)實現(xiàn)2-3小時的避峰運行。
2、調(diào)整供電系統(tǒng)運行方式,大幅降低基本電費,提高主變負荷率。
2017年4月份完成2臺主變更換,利用郭屯退出兩臺20000KVA主變,代替了原有兩臺16000KVA主變,供電運行方式由并聯(lián)運行調(diào)整為一用一備,提高了供電系統(tǒng)的安全可靠性,負荷率由不足60%上升到82%,5月份基本電費由89.6萬元降到為56萬元,降低33.6萬元,更換后當年節(jié)約電費支出268.8萬元。
3、提高系統(tǒng)功率因數(shù),爭取力調(diào)電費全年獎勵。
根據(jù)鐵礦供電負荷特點,采取高壓集中補償,低壓就地補償相結合。保證了全年平均功率因數(shù)0.96及以上,實現(xiàn)了月月獎勵,全年共計獎勵54萬元。
4、積極探索第三方售電公司電力交易,約定保底優(yōu)惠。
2017年是直供電實施第二年,我單位通過與乾程電力有限公司進行洽談,實現(xiàn)全年電量保底優(yōu)惠0.02元/千瓦時及參與了月度競價“四六”分成,確保電量交易收益最大化,全年節(jié)省電費240萬元。
5、借力“三供一業(yè)”政策,優(yōu)化供電負荷。
根據(jù)“三供一業(yè)”的政策要求,將停工后的鳳凰山礦區(qū)及三家施工單位居住區(qū)的生活用電進行調(diào)整移交,轉(zhuǎn)移農(nóng)網(wǎng)負荷約560kw,月降低電量40萬度,進一步降低了系統(tǒng)電耗。
三、優(yōu)化系統(tǒng)升級、釋放系統(tǒng)產(chǎn)能,積極推廣應用新技術、新設備
(1)利用鐵礦選礦“多碎少磨”系統(tǒng)降本理念,實施磨前濕式預選項目。
2017年7月1日完成了磨前濕式預選系統(tǒng)的安裝工作,8月1日完成了系統(tǒng)調(diào)試。磨前濕式預選運行后,入磨品位從18.03%提高到23.62%,每天拋出廢石約2400噸,原礦處理能力由16000噸/天提高到18000噸/天,鐵精粉日產(chǎn)量增加500噸,噸鐵精粉電耗由73.3度降至65.67度,節(jié)省電費4元/噸,年節(jié)約電費424萬元。
(2)東西風井變頻改造
針對鐵礦不同時段對風量需求狀況,對主通風機電控進行變頻改造,通過進一步優(yōu)化由五個時段變頻運行改為十二個時段變頻運行。
礦井主通風系統(tǒng)在滿足正常安全供風的同時,實現(xiàn)了通風系統(tǒng)的經(jīng)濟運行。
(3)永磁同步電動機應用
將原有接近淘汰設備目錄(二)的部分電動機更換為一級能效永磁電機,并在除塵風機、皮帶等負載設備上應用。與三相異步電動機相比效率提高5%~15%,節(jié)電率可達10%~25%。
1、球磨機余熱綜合利用項目實施
通過水源熱泵機組,從選礦回水中“提取”熱能,送到建筑物中采暖,鐵礦利用球磨機出水溫較高(夏季水溫33℃,冬季在22℃),水量較大的特點,設計安裝了3臺水源熱泵。水源熱泵的平均出水溫度為58℃,回水溫度為50℃,較原水煤漿鍋爐系統(tǒng)(出水溫度60℃,回水溫度40℃)更加平穩(wěn),制熱效果更好。水源熱泵能效比高達3.5至4.1,符合節(jié)能、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求。
鐵礦水源熱泵項目實施的意義:
、佟⒏鶕(jù)環(huán)保要求,2018年需將10噸以下水煤漿鍋爐淘汰,水源熱泵既實現(xiàn)了冬季供暖還實現(xiàn)了“零”排放。
②、水源熱泵需要低溫穩(wěn)定熱源水,鐵礦在磨選過程中會釋放出巨大的熱量可供提取,且選礦用水量大(1600m3/h),還配套建有一座16000m3水池保障水源熱泵運行用水。
。4)探索使用雙吸自平衡泵
會寶嶺鐵礦井下-430中央泵房原有主排水泵采用平衡盤結構,水泵效率低下,能耗較高,泵房排水時間長,排水費用居高不下,結合我單位實際情況選用了由長沙中聯(lián)泵業(yè)有限公司生產(chǎn)的自平衡泵,已運行3個月,跟蹤運行效果,逐步替代傳統(tǒng)平衡盤式離心泵。
。5)節(jié)能培訓:組織機電管理人員及電工56人參加永磁電機專題講座,并邀請永磁電機國標制定廠家技術人員對國標詳細講解,掌握永磁電機能效分級,確定今后設備選型中原則必須選用1級能效標準的永磁電機。
四、嚴格節(jié)電管理考核機制,向細節(jié)要效益
1、加大生活用電管控。職工宿舍內(nèi)用電實行限額管理,夏季80度,冬季25度,超出部分自行至總務科持電卡購電。公共區(qū)域照明由聲光控開關控制,工廣區(qū)域照明裝設的時控開關根據(jù)季節(jié)調(diào)節(jié)開啟時間,杜絕不必要的浪費。
2、加大生產(chǎn)用電考核。制定系統(tǒng)化單元化考核指標,并制定?用電指標考核辦法?,采取月度考核、季度兌現(xiàn)的方式,進行節(jié)約獎勵,超額處罰,全員參與,提高了節(jié)電的主動性,2017年共計處罰67800元。
五、系統(tǒng)節(jié)電工作下一步工作思路及存在問題
(一)跟進解讀,消化吸收國家利好政策,從政策方面爭取企業(yè)利益最大化。
1、跨省直供電。會寶嶺鐵礦2018年參與扎魯特、上海廟線路跨省電力交易,積極研究跨省交易政策,最大限度的降低用電成本,根據(jù)日用電量負荷變化情況,做好月度電量預測,與售電公司配合參與月度競價,同時計劃引入遠程實時計量,負荷診斷等一系列用電管理軟件,對公司的供電負荷分配進行更加精確管理。
2、能源計量系統(tǒng)平臺。為了能達到系統(tǒng)能耗實時掌握,會寶嶺鐵礦將建立能耗在線監(jiān)測系統(tǒng),通過系統(tǒng)耗能分析,摸排梳理查找節(jié)能點,尋找各生產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)濟運行規(guī)律,科學合理組織現(xiàn)場生產(chǎn),實現(xiàn)產(chǎn)能的最大化和系統(tǒng)能源消耗最優(yōu)化。
(二)系統(tǒng)節(jié)能節(jié)電存在問題。
1、國內(nèi)永磁電機廠家技術水平參差不齊,在選型和更換方面帶來困難,把握永磁同步電動機的節(jié)能規(guī)范和標準,按批次逐步更換進入淘汰目錄的電機。
2、避峰填谷方面:鐵礦生產(chǎn)系統(tǒng)的磨礦和充填環(huán)節(jié)需要24小時連續(xù)生產(chǎn),高峰電量很難降到30%以下。
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